淺析防腐風機主軸與軸承燒(shāo)毀的原因
發布者: 成色版抖音91免费環保 時間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐風機是燒結生產的主要設備,擔負著燒結過程燃燒的送風。若防腐風機故障停機,將引起暫停煉(liàn)鐵甚至停爐(lú)的特大(dà)事故。
一(yī)、防腐(fǔ)風機狀況及故障現象
韶(sháo)鋼3號燒結機主抽風(fēng)機D2500一11的主要參數(shù)為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣(qì)溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率(lǜ)l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年(nián)9月底開機後,防腐風機的自由端振動嚴重超標,特別是軸(zhóu)向振動很大,位(wèi)移峰一峰值達(dá)到(dào)105μm,而(ér)風機負荷端(duān)的各向振(zhèn)動位(wèi)移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二、振動原因分析
1.軸向(xiàng)振動原因防腐風機振動故障的主要特征之一,是自由端軸向振(zhèn)動特別大(dà),原因有以下幾種:
(1)安裝角向不對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋(xuán)轉機械普(pǔ)遍和(hé)常見(jiàn)的振動原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動可(kě)能(néng)是單一原因造成(chéng),也可能是幾種故障的疊加。滑(huá)動軸承間(jiān)隙過大可使軸改變在軸承內的位(wèi)置,導致不對中(zhōng),常產生二倍頻振動,使軸與軸承或(huò)密封(fēng)等(děng)零(líng)部(bù)件摩擦,進而產生使軸進入不穩定激烈運動所需的擾動力。這時,滑動軸承不是(shì)故障振動的(de)根源,而不平衡、不對中或軸彎曲才是(shì)故障源。
2.振動分析的初步(bù)結論頻譜分析表明,防腐風機(jī)的主要(yào)振動特征為,自(zì)由端軸向振動超(chāo)標;各方向主要頻率(lǜ)成分為軸旋轉(zhuǎn)頻率,同時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振動分析的初步結論為:(1)由於變形、磨(mó)損等原因,使轉子產(chǎn)生不(bú)平衡;(2)風機自由端軸瓦(wǎ)磨損,間隙過大(dà);(3)軸係不對中。
三、故障(zhàng)處理10月8日進(jìn)行開始現場冷態動平衡,其後風機各(gè)點振動值明顯下降,但(dàn)自(zì)由(yóu)端軸向振動仍很大,位移峰(fēng)一峰值達77.2μm。解體檢查發現,風機自由端上、下支(zhī)承瓦(wǎ)磨損較嚴重;軸密封銅板(bǎn)與轉子軸表麵發生摩擦,有明顯摩擦(cā)痕跡。更(gèng)換軸瓦後,風機各點振動值在正(zhèng)常範圍內,但自由(yóu)端軸向振動相對其它點仍偏大(dà),一倍頻占(zhàn)主要成分,且軸向(xiàng)很大。
可以確定風機轉(zhuǎn)子存(cún)在的不平衡,主要由熱(rè)變形引起,運行時間越長不平衡(héng)越明顯。10月20日進行2次次現場冷態動平衡。動平衡前風機自由端水平(píng)位移峰一峰值為36.45μm,軸向位移峰一峰值為48.8μm;動平衡後分(fèn)別降至(zhì)3μm和30μm。風機自由端水(shuǐ)平方向一(yī)倍頻占主要成分,同時存在二倍(bèi)頻等成分。主抽風機運行約4天後,各向振動值緩慢變大,可見轉子仍然(rán)存在不(bú)平衡。
10月(yuè)24日進行了一(yī)次熱態動平(píng)衡,即主抽風機(jī)在很(hěn)接近(jìn)實(shí)際運行工況的熱態情況(kuàng)下的(de)動平衡。動(dòng)平衡前風機自由端水(shuǐ)平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位移峰一峰(fēng)值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開(kāi)機後運轉平穩,經過4個月的運轉和檢測,證明(míng)主抽風機的振動故障已(yǐ)經解決。
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