淺析防腐風機主軸與軸承燒毀的原因
發布者: 正(zhèng)州環保 時間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐風機(jī)是燒結生產的主要設備,擔負(fù)著燒結過程燃燒的送風。若防腐風機故(gù)障停機,將引起暫停煉鐵甚至停爐的特大事故。
一、防腐風機狀況及故障現象
韶鋼3號燒結機主抽風機D2500一11的主要參數為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功(gōng)率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開(kāi)機後,防腐風機的自由端振動嚴重超標,特別是(shì)軸向振動很(hěn)大,位移峰一(yī)峰值達到105μm,而風機負荷端的各向振動位移峰一峰值(zhí)都較小(xiǎo),在(zài)20μm以(yǐ)下。
二、振動原(yuán)因分析(xī)
1.軸向振動原因防腐風機振動故障的主(zhǔ)要(yào)特征之一,是自由端軸向振動特別大,原因有以下幾種:
(1)安裝角向不(bú)對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋轉(zhuǎn)機械普遍和常見的振動原因,但要認真(zhēn)分辨各自的(de)特征頻譜。因(yīn)為故(gù)障振動可能(néng)是單一原因造成,也(yě)可能是幾種故障的疊加。滑動軸承(chéng)間隙過大可使軸改(gǎi)變在軸承內的位置(zhì),導致不對中,常產生二倍頻振動,使軸與軸承或密封等零部件摩擦,進而產生使軸進入不穩定激烈運動所需的擾動力。這時,滑(huá)動軸承(chéng)不是故障(zhàng)振動的根源,而不平衡(héng)、不對中或軸彎曲才是故障源。
2.振動分析的初(chū)步結論頻譜分析表明(míng),防腐風機的主要振動特征為,自(zì)由端軸向振動超標;各(gè)方(fāng)向主要頻率成分為軸(zhóu)旋轉頻率,同(tóng)時存在明顯的二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻(pín)等諧(xié)波。
振動分(fèn)析(xī)的初步結論為:(1)由於變形、磨損等原因,使轉子產生不平衡(héng);(2)風機自由端軸瓦(wǎ)磨損,間隙過大;(3)軸係不對中。
三、故障處理10月8日進行開始(shǐ)現場冷態動平衡,其後風機各點振動值明顯下降,但自由端軸向振動仍很大,位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發現,風機自由端上、下支承瓦磨損較嚴重;軸密封銅板與轉子(zǐ)軸表麵發生摩擦,有明顯摩擦痕跡。更換軸瓦後,風機各點振動值在正常範圍內,但自由端軸向振動相對其它點仍偏大,一(yī)倍頻(pín)占主要成分,且軸向很大。
可以確定風機轉子存在的不平衡,主要由熱變形引起,運行時間越長不平衡越明顯。10月20日進行2次次現場冷態動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為(wéi)36.45μm,軸向位移峰一峰(fēng)值為(wéi)48.8μm;動平衡後分別降至3μm和30μm。風(fēng)機自由端水平(píng)方向一倍頻占主(zhǔ)要成(chéng)分,同時(shí)存在二倍頻等成分。主(zhǔ)抽風機運行約4天後,各向振動值緩慢變大,可見轉子仍然存在不平衡。
10月24日進行了一次熱態動平衡,即主抽風機在很接近實際運行(háng)工況的熱態情況下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向位(wèi)移峰一峰(fēng)值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開機後運轉平穩,經(jīng)過4個月的運轉和檢測,證明主抽風機的振動故障(zhàng)已經解決。
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